Scratch-Build "Element A" AGI Technology

Yargen

Enthusiast
Thread Starter
Mitglied seit
01.12.2016
Beiträge
1.183
Herzlich Willkommen zu meinem ersten Scratch-Build Buildlog.

Auch wenn man sicherlich diskutieren kann, ob nicht der Modcontest Beitrag auch ein Scratch-Build war, ist es dieses Mal auf jeden Fall so, dass ich bei 0 Anfange und ein komplettes Gehäuse designe, was einige Vorteile aber auch einige Herausforderungen mit sich bringt.

Der Hintergrund zu dem Scratch-Build ist der, dass ich von der taiwanesischen Firma AGI angefragt wurde, ob ich ihnen einen Casemod für die Vorstellung ihrer neuen DDR5-7200Mhz Baureihe designen und bauen kann. Nach ein bisschen hin- und her ob man besser einen Casemod dazu macht und entsprechend brandet oder lieber einen Scratch-Build macht, sind wir dann einig geworden, dass ein Scratch-Build deutlich spannender ist und am Ende auf einer Messe auch ein größerer Blickfang sein wird.

Also habe ich die ersten Designs entworfen, zuerst auf Papier und dann in Fusion. Nachdem AGI aktuell in erster Linie als OEM Partner für einige größere Marken tätig ist, war das Angebot an nutzbaren Art-Designs...eher überschaubar.
Ich bin dann direkt beim Firmenlogo hängengeblieben und habe entschieden, dass das stilisierte A mir sehr gut als Ausgangsbasis für einen potenziellen Computer gefällt:
AGI Logo.jpg


Daraus habe ich dann einen Designentwurf abgeleitet, zuerst im mATX Formfaktor und dann im regulären ATX Faktor, da mATX schon sehr zierlich ist (und meistens nur zwei RAM Riegel hat, was für die Vorstellung von RAM nicht optimal ist).
AGI Projekt v3.png
AGI_Projekt_2024-Jun-22.jpg
AGI_Projekt_2024-Jun-2.jpg
AGI_Projekt_2024-Jun-22_01-40-21PM-000_CustomizedView9085395780(1).jpg


Als Ausgangsmaterial für die Seitenstützen hatte ich zuerst zwischen 3D gedruckten Bauteilen oder geschweißtem Stahl hin- und her überlegt, bin dann aber letzten Endes doch wieder bei Holz als Rohstoff gelandet, da hier die Verankerung von Haltepunkten für die Rohre und auch die Bearbeitung deutlich leichter ist. Schön nachbearbeitet und lackiert sieht das auch gut aus. Die inneren Streben sind aus Alurohren geplant, die Glasplatte wird entweder Plexiglas oder Echtglas, mal Sehen.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Und weiter gehts: Nachdem ich gerade noch in der Vorbereitungsphase bin, bisher noch keine schönen Bilder von toller Hardware ;) Das kommt dann nächste Woche vermutlich.

Ich habe in der Zwischenzeit die beiden Seitenteile gebaut und nachbearbeitet. Das war und ist immer wieder sehr spannend, wenn man dann die Idee aus dem Kopf das erste Mal in der praktischen Umsetzung erlebt.
Zuerst habe ich die Skizze mit Inkscape in die Realgröße überführt und ausgedruckt:
IMG_7996.JPEG

Dann wurde die Skizze auf Holz übertragen. Das Holz ist doppellagig verwendet worden um auch entsprechend Breite zu generieren. Jede Holzplatte ist 18mm Breit, das bedeutet, dass die Seitenteile kombiniert 36mm breit geworden sind.
IMG_8008.JPEG

Dann ging es mit der Stichsäge an das möglichst genaue Aussägen:
IMG_8009.JPEGIMG_8020.JPEG

Nachdem es trotz Allem immer Handwerksarbeit ist, ist es leider nicht 100% genau. Daher kam und kommt dann der Prozess des Schleifens und Spachtelns:
IMG_8021.JPEG
IMG_8025.JPEG

Gerade drucke ich den ersten Test für die Halterung der Stangen um aus dem doch recht zweidimensionalen Raum dann in den dreidimensionalen Casebau zu kommen:

Screenshot 2024-07-10 160528.pngScreenshot 2024-07-10 160532.png
Gedruckt wird in PETG, die Ausbuchtungen unten sind für den Montagekleber um zusätzlich zu den Schrauben Stabilität zu gewährleisten.
 
Das Case kommt gut voran, heute war Tag der Großbestellung für die Hardware (man darf gespannt sein ;)), Farben, Lacke, und so weiter. Wie immer ist so ein Casemod auch eine ziemliche Materialschlacht, aber gut, mit nichts kann man halt auch nichts bauen...
IMG_8033.JPEGIMG_8034.JPEGIMG_8035.JPEG
 
Während ich weiter fröhlich die Seitenteile bearbeite und perfektioniere kam die Hardware an 🎉 Insgesamt ein sehr schön ausgewogenes Hardware Paket mit dem Hintergedanken, dass es in einen relativ kleinen Formfaktor passen wird und trotzdem ATX Größe haben wird.
IMG_8043.JPEGIMG_8044.JPEGIMG_8045.JPEGIMG_8046.JPEGIMG_8047.JPEGIMG_8048.JPEGIMG_8049.JPEGIMG_8050.JPEGIMG_8051.JPEGIMG_8052.JPEGIMG_8055.JPEGIMG_8056.JPEG

Im aktuellen Layout sieht es dann so aus:
IMG_8057.JPEG
 
Guten Morgen,

nachdem der Prozess gut voran ging und die Schleif und Spachtelarbeiten abgeschlossen waren, ging es dann ans lackieren:

IMG_8063.jpg

IMG_8064.jpg

IMG_8065.jpg

Beim Lackieren ging es mir dann so, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht zufriedener werde, sondern tatsächlich immer unzufriedener, je weiter der Prozess vorangeht. Theoretisch hätte ich mit dem Zusammenbau anfangen können, aber ich kenne mich: Wenn ich gegen mein Gefühl arbeite, sinkt auch meine Motivation.
Nach einer Analyse, was (abgesehen von handwerklichen Schleifpunkten) mich so stark an dem Projektfortschritt stört, kam ich bei mehreren Punkten heraus:
  • Es hat mich gestört, dass das Holz an vielen Punkten nachbearbeitet werden musste da es sehr weich ist.
  • Was mich aber hauptsächlich gestört hat, war, dass man die Holzmaserung trotz der ganzen Arbeit noch so stark sehen konnte. Diese Sichtbarkeit kollidierte mit meiner Idee eines "modernen" Casemods bei dem der Fokus auf der Technik im Inneren liegt.
In der Kombination kam ich dann zu der Entscheidung, den bisherigen Prozess zu verwerfen und nochmal einen großen Schritt zurück zu gehen und die Seitenteile noch einmal neu zu bauen, diesmal aber aus Hochdichter Faserplatte (HDF) die bereits durchgefärbt ist.
Also alles nochmal zurück und neu anfangen:
IMG_8072.jpg
IMG_8073.jpg
IMG_8074.jpg
Im gleichen Schritt habe ich mir direkt noch einen Exzenterschleifer angeschafft, der auch nochmal ein wirklicher Fortschritt ist. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, denn zum Einen ist die Genauigkeit der Seitenteile noch einmal gestiegen, bis auf wenige Millimeter sind die beiden Teile identisch. Ich werde nochmal mit feinerem Schleifapier rübergehen (aktuell ist der Stand mit 40er Körnung), und dann kann ich (nochmal) neu mit der Lackierarbeit losgehen :) Jetzt bin ich aber dafür zufrieden.
 
Es geht mit großen Schritten voran: Nachdem die Seitenteile mehr oder weniger fertig sind, habe ich mich heute mit Mainboard Tray und Aufbau beschäftigt.
Zuerst wurde die Platte entsprechend vorbereitet und noch einmal kontrolliert, wo was am Ende landen soll. Dann habe ich die Platte zugeschnitten und mit den vorgesehenen Löchern und Bohrungen versehen. Alles noch etwas grob, aber zumindest da wo es hingehört. Dann der große, spannende Moment: Passen die Maße und der Aufbau entsprechend des Konzeptes? Große Erleichterung, ja, es Passt !
IMG_8078.JPEGIMG_8079.JPEGIMG_8082.JPEGIMG_8080.JPEG
 
Große Fortschritte heute :) Die beiden Seitenteile waren jetzt heute dran, lackiert zu werden, ein Schritt auf den ich lange gewartet habe und der auch mit viel Spannung verbunden ist :)

IMG_8088.JPEGIMG_8089.JPEG

Zuerst ging es noch einmal darum, die letzten Feinheiten abzuschleifen und dort, wo Füllermasse verwendet wurde, diese wieder auf ein Minimum zu reduzieren. Dann ging es ans Grundieren mit Spritzspachtel, der dann wieder abgeschliffen wurde. Das wurde dreimal wiederholt um möglichst viele Unebenheiten abzutragen und die Glätte zu erhöhen.
Dann kam die erste Schicht Farbe, wieder anschleifen mit feinerem Schleifpapier, zweite Schicht, noch feineres Schleifpapier, dritte Schicht und dann Klarlack. Und das Ganze zweimal für die unterschiedlichen Seiten. Zwischendurch immer wieder Trocknungsphasen, Kontrolle, etc.
Sauanstrengend aber auch befriedigend w enn dann das Ergebnis gut passt:

IMG_8091.JPEGIMG_8092.JPEGIMG_8093.JPEGIMG_8097.JPEGIMG_8098.JPEGIMG_8095.JPEG

Zusätzlich dazu habe ich noch einmal die Rohrhalterungen überarbeitet, ein bisschen Größer, ein bisschen länger und mit einer Öffnung für eine Schraube um das Rohr auch festschrauben zu können:
Screenshot 2024-08-03 104734.pngScreenshot 2024-08-03 104713.png
 

Anhänge

  • IMG_8090.JPEG
    IMG_8090.JPEG
    600,3 KB · Aufrufe: 43
  • IMG_8096.JPEG
    IMG_8096.JPEG
    437,2 KB · Aufrufe: 39
  • IMG_8094.JPEG
    IMG_8094.JPEG
    543,2 KB · Aufrufe: 40
Hi!

Wirklich schöne Arbeit. Um in Zukunft deinem Problem mit den sichtbaren Holzmaserungen und/oder extremer Nacharbeit entgegen zu wirken, schau dir mal den Werkstoff an:

Gruß

der Don
 
Sehr individuell und trotzdem unaufgeregt. Gutes Design!
 
Hi!

Wirklich schöne Arbeit. Um in Zukunft deinem Problem mit den sichtbaren Holzmaserungen und/oder extremer Nacharbeit entgegen zu wirken, schau dir mal den Werkstoff an:

Gruß

der Don
Das ist ein wirklich guter Tipp, vielen Dank :love: Gleich mal ein Bookmark reingesetzt, wer weiß wann man es wieder brauchen kann
Beitrag automatisch zusammengeführt:

In der Zwischenzeit ist seit meinem letzten Update viel passiert...Ist auch besser so, die IFA beginnt schließlich auch nächste Woche ;)

Der Anfang war damit gemacht, dass ich das "Gehäuse" bestückt habe, also angefangen habe, die Hardware endlich einzubauen.
IMG_8105.JPEGIMG_8106.JPEGIMG_8107.JPEGIMG_8108.JPEG
IMG_8147.JPEGIMG_8148.JPEGIMG_8149.JPEGIMG_8150.JPEGIMG_8151.JPEG

Das Highlight des Builds ist natürlich der Arbeitsspeicher von AGI der jetzt dann erst auf den europäischen Markt kommen wird: DDR5 7200mhZ mit RGB und hübschem Design sind schon wirklich schick! Ich mache auch noch einmal "ordentliche" Produktfotos und teste die Riegel. Aktuell sind im System 4x16GB RAM, also insgesamt 64gb RAM (y)
Angetrieben wird das System von einem Core I7 14700k, also auch hier habe ich nichts anbrennen lassen ;)
Für die Kühlleistungsübertragung habe ich mich für die Kühlpaste von Noctua entschieden, da ich auch hier lieber auf Nummer sicher gehen wollte.

Insgesamt sieht die Hardware Karte so aus:
unnamed.png


Das System macht also richtig Spaß, was mich fast ein bisschen traurig macht, dass ich es am Ende abgeben muss 😿 Aber gut, mein privates System ist auch nicht schlechter ;)

Nach dem Einbau der Hardware und dem Zusammenbau habe ich das ganze System dann noch einmal auseinander genommen, die Lackierung noch einmal nachbearbeitet und mit Klarlack lackiert und dann wieder zusammengebaut. Aktuell sieht es jetzt so aus:
IMG_8164.JPEG

IMG_8165.JPEG


In den nächsten Schritten habe ich dann noch Blenden für die Löcher des Mainboard Trays entworfen und gedruckt, ebenso wie eine Halterung für das Netzteil. Aber das Back End zeige ich vielleicht morgen, wenn alles passt :)
 

Anhänge

  • IMG_8155.JPEG
    IMG_8155.JPEG
    253,5 KB · Aufrufe: 40
  • IMG_8163.JPEG
    IMG_8163.JPEG
    430,7 KB · Aufrufe: 42
  • IMG_8156.JPEG
    IMG_8156.JPEG
    285,2 KB · Aufrufe: 40
  • IMG_8158.JPEG
    IMG_8158.JPEG
    415,2 KB · Aufrufe: 41
  • IMG_8159.JPEG
    IMG_8159.JPEG
    373,8 KB · Aufrufe: 41
  • IMG_8160.JPEG
    IMG_8160.JPEG
    215 KB · Aufrufe: 38
  • IMG_8161.JPEG
    IMG_8161.JPEG
    350,6 KB · Aufrufe: 40
  • IMG_8162.JPEG
    IMG_8162.JPEG
    415,4 KB · Aufrufe: 40
  • IMG_8153.JPEG
    IMG_8153.JPEG
    297 KB · Aufrufe: 35
  • IMG_8154.JPEG
    IMG_8154.JPEG
    272,9 KB · Aufrufe: 35
  • IMG_8152.JPEG
    IMG_8152.JPEG
    430,6 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Noice. Jetzt noch Tridents;)
 
Ram von G.Skill:p

Ich finde das Ding echt gut, aber die offenen Verschraubungen im Holz machen mich kirre. Vielleicht zumindest nochmal senken und schwarze Schrauben mit Inbus?
 
Ach So ;) Ne, ne, der RAM bleibt schon so :P Welche Schrauben meinst du konkret? Das mit den Schrauben ist so eine Wissenschaft für sich, tatsächlich ist es ziemlich schwer, die passenden Schrauben für die unterschiedlichen Themen zu finden, und dann insbesondere in Schwarz. Mir wäre Imbus auch eigentlich immer lieber, aber dann gibt es das nicht mit Schnitt, oder es ist ein bisschen zu schmal oder oder oder...also leider nicht ganz so einfach wie ich es mir wünschen würde. Stand die Tage 20 Minuten im Obi um die exakt passenden Schrauben für einen Teil dieses Projekts zu finden 😭
 
Ich vermute mal er meint die hier.
Screenshot_20240828_101937_Samsung Internet.jpg

Versenkt und mi Spachtelmasse drüber wäre es schöner. Die stören bissel sonst tadellosen Eindruck. Sonst. Kreatives Build und Design gefällt sehr. Nichts von der Stange. Daumen hoch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, die Seitenschrauben waren gemeint. Wobei ich auch die an den Querstangen so ein bisschen als störend empfinde. Bricht den technisch-cleanen Look.
 
Ah, ja...da kann ich jetzt dieses Mal nur noch wenig machen. Aber beim nächsten Mal werde ich da noch mehr drauf achten, da es mich auch stört. Ich habe mich in der letzten Zeit schon viel mit japanischer Zapfentechnik beschäftigt, genau aus diesem Grund :) Man lernt halt nie aus
 
Wie versprochen auch mal der Blick hinter den Vorhang.
Es ist immer schön, wenn es vorne alles toll aussieht, aber der Hintergrund ist halt auch wichtig. Aktuell drucke ich da noch die letzten Lüftergitter und der HDMI Port benötigt noch ein Gehäuse, aber an sich gefällt es mir schon ziemlich gut (y) Angeschaltet wird der Computer mit einem Sanwa Arcade Button, ist vielleicht ein bisschen over the top, aber macht richtig Spaß :d

IMG_8178.jpgIMG_8179.jpgIMG_8180.jpgIMG_8184.jpg
 
Schön aufgeräumt. Wieso sind die Ausschnitte hinter dem Radi rund? Quaderförmig wäre vermutlich sauberer und weniger restriktiv geworden.
 
Die Idee war, dass ich das nutze um die Verblendungen einzusetzen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es so nochmal machen würde 😜 Aber das Endergebnis ist sehr befriedigend:
IMG_8203.JPEGIMG_8206.JPEGIMG_8205.JPEGIMG_8207.JPEG
 

Anhänge

  • IMG_8208.JPEG
    IMG_8208.JPEG
    194,1 KB · Aufrufe: 31
  • IMG_8204.JPEG
    IMG_8204.JPEG
    227,8 KB · Aufrufe: 26
So, die IFA beginnt morgen, Zeit für ein paar abschließende Fotos:
IMG_8209.jpeg
IMG_8210.jpegIMG_8211.jpegIMG_8212.jpegIMG_8213.jpegIMG_8214.jpegIMG_8215.jpeg
IMG_8216.jpegIMG_8219.jpeg

Wer genau hinschaut wird sehen dass ich die sichtbaren Schrauben noch farblich angepasst habe und die beiden Schrauben am Sockel noch verblendet habe.
Insgesamt war es ein sehr spannender Prozess mit vielen neuen Techniken, aber an solchen Herausforderungen wächst man.
Was mich sehr freut, ist, dass ich die Idee auch in Echt in die Praxis umsetzen konnte und für jedes Problem eine Lösung finden konnte 👍
Mein persönliches Highlight ist die Verkabelung, bzw. Die funktionierende Verblendung, denn das war ein Punkt, um den ich mir insbesondere zu Beginn viele Gedanken gemacht habe
 
So, der Case ist tatsächlich heil und funktionierend auf der IFA angekommen und ist jetzt auf dem Stand von AGI zu betrachten (Halle 11.2 falls jemand spontan in Berlin ist 😜) IMG_8232.jpegIMG_8222.jpegIMG_8221.jpegIMG_8226.jpeg
Vielen Dank an alle Leser und Interessierten, auch für das Feedback, das war immer wieder hilfreich 👍
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh